一
■产品信息:
品名:控制面 材料:ABS(MD白) 尺寸规格:74mmx229mmx13.6mm
模穴数:1 X 1 制品重量:232.6g
二
■注塑工艺:
注塑机吨位:200T , 螺杆直径:A型Φ46mm , 炮筒温度200℃-235℃, 模温设定:后模机水30℃,前模65℃
成型周期:42.6″, 使用5段射速及2段保压
三
■产品后加工:
注塑产品三板模,点浇口,啤塑出来加工平水口,使用保护膜包覆光面,装胶箱。
四
■产品品质要求:
产品为外观功能件,不可刮花、料花、欠注、混色、披锋等缺陷,尺寸必须在图纸范围内。
五
■品质不良信息:
产品生产中不规则的出现有黄色条纹,在产品表面,品质判定为混色异常,产品不可接受。
六
■案例改善过程信息:
1、 材料混色、黄纹不良原因分析:
a) 料筒温度设定过高,材料烧黄导致;
b) 料管温度失控,温度偏差导致;
c) 熔胶参数设置不当,塑胶剪切摩擦力太大,过大的剪切力造成温度偏高;
d) 射嘴或者流道中存在有残胶死角;
2、 改善对策过程:
a) 参考材料物性表,适当降低料管温度,以实际空射材料判断实际熔融情况,在原来基础上调低15℃料温;
b) 实际检查发现射嘴和法兰之间有轻微漏胶,胶块包覆倒感温线,导致射嘴温度不准;
c) 适当降低背压和熔胶参数,降低剪切应力;
d) 使用清机材料清理炮筒,消除炮筒污染源;
e) 重新拆下射嘴清理,清理干净射嘴死角包括射嘴与法兰面的残胶。
3、改善后成果展现:
经过上述几个方面的改善,产品品质合格,连续生产4小时都没有再发生混色和黄纹不良出现,异常彻底解决。
本文由振业注塑咨询培训原创文章,转发请备注来源!
我们为注塑企业,提供服务
深圳振业企业管理咨询有公司服务宗旨:为注塑企业推广科学注塑、精益注塑的理念,推动注塑企业技术及管理的合理化、简单化、标准化。建立“高效、稳健、低成本、快反应”的工厂运作体系。提高生产效率,降低注塑制造过程中的变异,降低成本,缩短订单反应时间,减少现金流占用,最终增强注塑企业综合的竞争力!