产品信息:
品名:S110*110直通 材料: PVC-U料
模穴数:1×2 制品重量:184.2g
模具信息:冷流道2板模,上一组抽芯,下一组滑块,O型直接进胶。
注塑工艺:注塑机吨位:268T
螺杆直径:Φ36mm
炮筒温度:165℃-180℃,
模温:前55℃/后58℃滑块型芯65℃ 储料位置140,余料35,储料时间32.27秒,射胶时间18秒,冷却时42秒,
成型周期:92秒,保压时间8秒,使用5段射压及1段保压,合模时间6.8秒,开模时间,7.6秒顶出时间3.2秒,顶退时间1.2秒,后模仁3组运水,上下抽芯及滑块各一组运水,前模两组运水,模具420×380×300。
自动生产,产品直接掉在传输带上,运送在主线人工加工装箱
品质要求:产品为直接装箱出货外观件,表面缩水、气纹、熔接线明显不可接受(对照外观签板),扩径测试,静夜压测试,烘箱测试,跌落测试,通止规需达到图纸要求,承口底部尺寸109.9±0.1mm承口口部尺寸110.6±0.15mm
品质不良信息:产品承口尺寸不合格及产烘箱测试不过关及产能不足,不能满足客户品质要求及产能
产品图片
改善开始
1、我们首先用风枪吹冷模具型芯,在试啤,产品承口中部尺寸达标,确定是因为模具冷却不足才导致尺寸不良。
2、烘箱测试起皮不过关,我们从新换料,用70度烘烤2小时的料来啤,表面起皮想象得到改善,烘箱OK,我们做了一下改善。
尺寸不良原因分析
1、主要原因是前后模温度过高,运水流量不达标。
2、冷却时间及开锁摸时间,顶针时间设置不合理,影响产量
3、模具运水孔堵塞,
4、原材料烘干时间不够,
改善后图片
改善过程
1、清理模具运水流道,对隔水片进行更换,并对运水孔加深增加冷却效果。
2、下降冷却时间,由42秒,调整到33秒,取消锁摸延迟时间,对保压时间缩减到3秒
3、从新设置工艺参数,调整开合模及顶针位置,速度时间无等待,在对抽芯时间进行优化,周期从原来90秒缩短到70秒,
4、改善后产品尺寸都在公差范围内,各项检测均达标,产品稳定,
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