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塑胶件不良之车座改善案例【振业注塑】---第85期

作者:振业注塑 罗老师


01

产品信息


品名:车座
材料:PP 黑色        

模穴数:1 X1   
制品重量:278.5g  


02

注塑工艺:


注塑机吨位:250T   ,  
螺杆直径:Φ40mm  , 

炮筒温度195℃-235℃,  
模温设定:机水,

成型周期:47秒,      
使用4段射压及2段保压


03

产品后加工:


水口位加工削平即可,生产品外观确认,OK后直接装PP袋在装箱


04

产品品质要求:


产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、结合线、油印、表面波浪纹等不良


05

品质不良信息:


该产品在调试过程中出现料花,不稳定,



06

案例分析、改善过程信息



一.料花原因分析



1. 模具表面粗糙,摩擦阻力大,造成局部过热点,使通过的塑料分解
2. 螺杆预塑时背压太低、转速太高,使螺杆退回太快,空气容易随料一起推向料筒前端
3. .喷嘴孔太小、喷嘴有毛刺,高速料流经过时产生摩擦热使料分解
4. 由于使用的是再生料,烤料过程温度设定75度,烤料温度过低



二、改善对策过程:


1、对模具表面抛光处理,
2、加大螺杆被压,降低螺杆转速,储料时间和冷却时间一样,
3、对喷嘴孔径加大,对喷嘴内部抛光,
4、对原材料烤料温度加到90度,在使用备用烤料斗,
5、通过以上改善料花彻底改善,


三、改善后成果展现:




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